今年以來,面對疫情和市場雙重壓力,揚子石化緊緊抓住環(huán)氧乙烷產(chǎn)品市場效益好的機會,及時優(yōu)化調(diào)整乙二醇裝置產(chǎn)品結(jié)構(gòu),全力開展環(huán)氧乙烷增產(chǎn)創(chuàng)效攻堅戰(zhàn),搶抓當期效益。今年1至6月份,該公司環(huán)氧乙烷產(chǎn)量較去年同期增產(chǎn)4.91萬噸,同比增長達71.43%,創(chuàng)下歷史紀錄。
調(diào)整策略打好攻堅戰(zhàn)
揚子石化結(jié)合市場需求,以效益最大化為目標,迅速調(diào)整生產(chǎn)策略,該公司成立了乙二醇裝置技術(shù)攻關(guān)團隊,實施增產(chǎn)環(huán)氧乙烷攻堅創(chuàng)效行動,同步減產(chǎn)乙二醇。
乙二醇車間通過精細化管理采取卡邊操作的形式,優(yōu)化調(diào)整兩種產(chǎn)品采出比例。在合理調(diào)整環(huán)氧乙烷水合比的基礎(chǔ)上,進一步提高環(huán)氧乙烷精制塔系統(tǒng)進料濃度;調(diào)整吸收系統(tǒng)PH值,減少乙二醇生成率。根據(jù)氣溫變化,嚴格控制環(huán)氧乙烷水合比例、反應溫度和壓力,努力實現(xiàn)增產(chǎn)。
此外,乙二醇車間投用了新建成的環(huán)氧乙烷精制塔,形成了環(huán)氧乙烷持續(xù)增產(chǎn)態(tài)勢,上半年環(huán)氧乙烷平均日產(chǎn)量達647噸,提升了公司效益。
克服難題增產(chǎn)不減質(zhì)
增產(chǎn)環(huán)氧乙烷是對裝置運行的巨大挑戰(zhàn),帶來一系列難題,比如產(chǎn)品質(zhì)量下降、污水超標、水平衡困難等。
技術(shù)攻關(guān)團隊每天召開專題會,針對問題制定應對措施,團隊成員跟班運行,會同崗位操作人員進行優(yōu)化調(diào)整,跟蹤搜集和監(jiān)控工藝參數(shù),及時解決出現(xiàn)的新問題。同時,他們將裝置關(guān)鍵指標范圍、控制方式列入生產(chǎn)指令,嚴格執(zhí)行考核,并將優(yōu)化理念、方案在副班進行集中學習。
經(jīng)過技術(shù)攻關(guān)團隊的不懈努力,今年以來,環(huán)氧乙烷、乙二醇兩種產(chǎn)品的優(yōu)級品率始終保持100%,贏得了客戶的信任和良好的口碑。
迎難而上挖潛增效
技術(shù)攻關(guān)團隊持續(xù)優(yōu)化裝置生產(chǎn),深入分析能耗、物耗,制定落實節(jié)能降耗措施,在增產(chǎn)的同時實現(xiàn)挖潛增效。
團隊重點對乙二醇裝置氧化反應系統(tǒng)進料負荷及催化劑運行狀況進行優(yōu)化調(diào)控,最大程度減少副反應,減少雜質(zhì)生成量。通過調(diào)整氧化吸收反應系統(tǒng)運行參數(shù)和工藝水處理系統(tǒng)再生效果、優(yōu)化環(huán)氧乙烷精制系統(tǒng)脫醛量等措施,實現(xiàn)了節(jié)能降耗。
裝置優(yōu)化運行,安全是基礎(chǔ)和前提條件。上半年,乙二醇車間更換了1號氧化反應器系統(tǒng)爆破片,確保了裝置長周期安全穩(wěn)定運行。車間員工深入裝置現(xiàn)場排查處理隱患,助力增產(chǎn)優(yōu)化,實現(xiàn)了每噸當量環(huán)氧乙烷綜合能耗小于375公斤標油的攻堅目標,僅此一項,挖潛創(chuàng)效達220余萬元。
(陶炎 周寧生)
標簽:揚子石化 環(huán)氧乙烷
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